近日,英崗嶺煤礦東村分礦3407四甩3331補(bǔ)切垱頭利用短孔抽放瓦斯的辦法,解決瓦斯超限問題,確保了該垱頭的正常安全生產(chǎn)。
該礦3331補(bǔ)切垱頭由于煤層厚,瓦斯涌出量大,煤層揭露后瓦斯解吸性較快,采用打排放孔辦法不能滿足排放瓦斯需要,排放瓦斯時(shí)間較長,有時(shí)采取一掘兩排生產(chǎn)方式都不能完全解決瓦斯超限問題,直接影響垱頭進(jìn)尺。該礦通風(fēng)區(qū)針對這一現(xiàn)象,決定采用掘進(jìn)垱頭局部抽放瓦斯措施,即在垱頭煤層中打深鉆孔,插入帶有許多小孔的1寸抽放管,內(nèi)部用密封膠圈進(jìn)行密封,外部用抽放鉆孔封孔藥卷進(jìn)行封閉,用膠皮管把排放孔的抽放管與瓦斯抽放泵站接進(jìn)垱頭的3寸主管進(jìn)行連接,保證各接頭密封不漏氣后,再啟動(dòng)瓦斯抽放泵電源進(jìn)行抽采,利用瓦斯抽放泵的高壓真空作業(yè)將煤層中的瓦斯抽出。通過短孔抽放,達(dá)到釋放煤層中的瓦斯壓力,稀釋煤層中的瓦斯含量的作用。
采用局部短孔抽放瓦斯在東村礦尚屬首次,為了保證本次短孔抽放的實(shí)際效果,通風(fēng)區(qū)制定了詳細(xì)的施工實(shí)施方案,編制短孔抽放措施,專門抽調(diào)6名有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的瓦斯排放工負(fù)責(zé)施工垱頭的瓦斯抽放鉆孔,保證垱頭每個(gè)鉆孔深度達(dá)到17米以上,并確保鉆孔孔徑質(zhì)量。在施工過程中由工區(qū)技術(shù)員現(xiàn)場跟班,指導(dǎo)短孔抽放施工作業(yè)程序。經(jīng)過一段時(shí)間短孔抽放瓦斯作業(yè),效果良好,垱頭炮后瓦斯?jié)舛让黠@下降,有效地控制了瓦斯超限現(xiàn)象,既減輕了打排放孔人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,又保證了垱頭的安全生產(chǎn)。垱頭也有原來的一掘兩排作業(yè)方式改為現(xiàn)在的兩掘一排作業(yè)方式,大大提高掘進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度。
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